作者:石油醚
引言
索托拉西布(Sotorasib)(Scheme 1)是一种靶向药物,它像一把设计精巧的”钥匙”,能够特异性地锁住并失活由KRAS G12C突变产生的异常蛋白,从而阻断癌细胞的生长信号。索托拉西布的药物活性成分含稠合双杂环核心和丙烯酰胺共价弹头,特异性靶向KRASG12C。
前述,Amgen, Inc的科学家采用(+)-2,3-二苯甲酰-D-酒石酸[(+)-DBTA]对索托拉西布关键中间体进行经典拆分,获得所需atropisomer M–1。该工艺理论收率上限为50%,副产物P-1随母液废弃。为响应安进可持续发展与持续改进目标,希望回收废液中的P-1,经高温连续流消旋化转化为高纯度rac-1,实现其循环用于拆分(Scheme 1)。

正文
DFT计算对旋转能垒的研究
DFT计算表明:P–1→M-1的旋转能垒为40.7 kcal/mol(Figure 1a,b)。其种,高能垒源于手性轴周边显著位阻,C–N键旋转迫使P–1发生大幅结构扭曲,导致其热稳定性高、难以消旋。正/负向扭转扫描所得能量曲线呈镜像对称,且能垒峰值偏离理想0°/180°(Figure 1a,b)。过渡态分析(1-TS1和1-TS3)进一步表明:旋转过程中尿嘧啶氮原子因几何畸变而产生手性,形成一对对映过渡态,从而解释上述非对称能垒分布(Figure 1c,d)。

热消旋化计算势垒的实验验证及概念验证
P–1 的计算旋转势垒(40.7 kcal/mol)及其构型稳定性与典型轴手性化合物(如BINOL)相当。基于此,采用动力学实验直接测定其消旋活化能。通过系统筛选溶剂(Table 1),发现高沸点极性非质子溶剂(如NMP、DMI、环丁砜)易引发2-氯吡啶单元水解,导致显著分解。尽管如此,NMP中200 °C加热2 h即检测到0.5%消旋(Table 1,entry 1),验证了热消旋可行性。升温至250 °C后,DMI和环丁砜中实现近完全消旋(Table 1,entries 3–5),但副反应严重,不适用于精确动力学研究。非极性高沸点溶剂显著抑制分解,同时维持高效消旋。二苯醚在250 °C下反应4 h即可实现近完全消旋且手性纯度保持完好(Table 1,entry 6)。长链烷烃虽有效(entry 7),但因P–1与rac–1溶解度低,不适用于动力学测定。

以二苯醚为溶剂,在280 °C下对M–1(100 mg,10 mL/g)进行动力学研究:浆液加热后迅速澄清,取样分析显示消旋过程符合一级动力学(ln(ee) vs. time,R² = 0.998;Figure 2A,B)。观测速率常数kobs = 4.42 × 10⁻⁴ s⁻¹,对应t₁/₂ = 26.2 min,Eyring分析得ΔG‡ = 42.3 kcal/mol,与DFT计算值(40.7 kcal/mol)高度一致。基于上述数据,外推表明:若需在合理时间内完成消旋(5×t₁/₂),反应温度须超过300 °C(Table 2),凸显连续流高温设备的必要性。


拆分废液中回收P-1的工艺开发
前述,P–1母液无法直接高温消旋:2-MeTHF与庚烷在>300 °C下蒸气压过高,且残留(+)-DBTA过量(2.75 eq),易干扰后续反应。因此需先高纯度回收P–1。即开发了两步纯化工艺:(1)碱洗脱除(+)-DBTA;(2)结晶得P-1固体。其中,碳酸钾水溶液(20 wt%)被确定为最优碱洗体系。系统筛选多种无机碱发现,多数导致(+)-DBTA或其盐沉淀;溶解度研究表明,其二钾盐水溶性显著优于单钾盐及其他反离子盐(Figure 3)。仅20 wt% KHCO₃(1:1 v/v)和20 wt% K₂CO₃(1:2 v/v)可避免明显析出,后者因体积效率更高被选定。进一步优化明确关键操作窗口:严格控制加料速率、温度与相比,以实现清晰相分离、最大限度抑制沉淀,并将(+)-DBTA去除至下游消旋工艺要求的不可检出水平(<10 ppm);同时将P–1在水相中的损失控制在7.5%以内。采用反向加料(母液缓慢加入含K₂CO₃的搅拌釜)可维持局部高碱浓度,有效阻止单钾盐生成。

结晶工艺基于P–1在2-MeTHF/庚烷中的溶解度特性开发,并经千克级验证(scheme 2)。典型操作:母液按1:2(v/v)反向加入20 wt% K₂CO₃水溶液,实现高效萃取(>99% DBTA进入水相);分相后,有机相水洗除盐;浓缩至2 L/kg(以P–1计),再加入庚烷(2.0 L/kg)反析,得均匀浆料;过滤、干燥后获得P–1晶体(P/M = 88:12),收率90%,纯度与晶型完全满足后续高温消旋要求。

可扩展外消旋化的工艺与反应器概念验证
前述高旋转势垒(ΔG‡ = 42.3 kcal/mol)表明,P–1 的热消旋需极端条件,导致传统间歇设备无法满足。为此,设计了连续推流式反应器(PFR):其窄管结构保障高效传热;精确调控停留时间与分布;集成实时温压监测,兼顾安全与质量。为实现高产率、小体积及低过渡损耗,目标设定为“分钟级完全消旋”。动力学模型明确要求温度 ≥300 °C(Table 2)。小规模实验堆对溶剂筛选显示,苯甲醚综合最优:对P–1溶解性好、成本低、热稳定性与操作安全性突出(Table 3)。其对rac–1的溶解度显著更低(< P–1的1/5),支持反应液直接冷却结晶,无需反溶剂。进一步测定立体化学相图共熔点:P/M为67:33–83:17的悬浮液,上清液恒为99:1(P/M),证实可通过结晶富集高ee P–1以配制PFR进料,并可于消旋后选择性去除残余P–1。此外, 蒸气压测定(150–325 °C)拟合安托万方程(Figure 4),表明300–325 °C下需≥20 bar系统压力以维持苯甲醚液相。25 mL高压釜批式验证:35 mg/mL P–1/苯甲醚溶液于300 °C停留10 min(>200 °C总时长1 h),得4% ee,非手性纯度>99% LC面积%,确认溶剂适用性。


据此构建小型PFR(90 mL,316L不锈钢管中管换热器,ID 0.18″,L=217″;Figure 5)。出口物料经调温换热器快速冷却至<155 °C(苯甲醚常压沸点),再经伴热管线与背压阀(BPR)进入收集罐结晶。实验表明:仅需11 min平均停留时间(V/Q),即可实现完全消旋,且无明显分解。结合动力学与溶解度数据(Table 3),最终确立优化工艺:10 wt% P-1/苯甲醚溶液,315 °C下停留11 min,产出近乎外消旋(<2% ee)、高化学纯度(≥99.0% LC面积%)的rac–1溶液,冷却后直接结晶。Table 4实验统一采用50 mg/mL进料浓度,以抑制高温进料段局部过饱和与析出风险。


工艺放大的安全性评估
DSC(高压坩埚,400 °C)显示:纯苯甲醚及10 wt% P-1/苯甲醚溶液在360 °C以下无显著放热;360 °C以上出现微弱放热,对应苯甲醚超临界转变(Tc = 372.4 °C,Pc = 41.9 atm)。ARC进一步验证:10 wt%溶液自热起始温度为347 °C,压力升至系统极限199 bar(Figure 6),最大温升与压升速率分别为1.62 °C/min和2.31 bar/min。经φ因子校正后,其热失控时间(TMRad)达70 h(按PFR操作温度计),超目标停留时间100倍以上。结合背压推算,反应最高技术温度为370 °C(该压力下沸点),据此判定为Stoessel Class 2工艺。综合表明:在配备温压联锁监控的前提下,系统可安全运行。

流动反应器的安全优势不仅源于高比表面积带来的强化传热,更在于夹套与导热介质(HTF)赋予的高热惯性。φ因子(系统总热容/物料热容)定量表征该特性:φ=1表示反应器无热容贡献(如大型间歇釜);φ越高,系统吸热缓冲能力越强。实测筛选用管式反应器φ≈33(工艺流体仅占3%热容,HTF占~70%,Table 5);中试反应器φ≈8;而典型千升玻璃釜φ≈2。高φ值、高导热壁材与高压设计共同构成三重安全冗余。

对比直接电加热或烘箱式管式反应器,HTF夹套设计虽体积略大、升温稍慢,但显著提升φ值——低φ系统易因温控延迟引发热失控,需额外工程补偿。鉴于工艺温度(315–370 °C)接近ARC起始温度(347 °C),且远超苯甲醚常压沸点(155 °C),依据API RP 521标准开展泄压评估:计算确定安全泄放口尺寸与PFR管径相当。中试系统增设多重防护:背压阀(BPR)(Table 6)下游串联爆破片+分离罐,并配置NC电磁阀(与紧急停车联锁);急停可手动或自动触发,同步关停进料泵及通风橱内全部设备;温控单元独立置于通风橱外,确保急停后仍可持续冷却。

拆分工艺的最终优化及千克级实例
前期外消旋化研究采用高ee P-1(>99:1 P/M)以加速开发与概念验证。为推进放大,改用经典拆分母液来源的粗品(88:12 P/M)。该物料在目标进料浓度(10 wt%)下于苯甲醚中析出浆料,故采用“共熔富集”策略:配制17 wt%浆料,平衡至共熔点后过滤得上清液(99:1 P/M)与rac–1固体(50:50 P/M);前者稀释至10 wt%作PFR进料,后者作下游结晶晶种。工艺采用两级换热器,预热至315 °C、冷却至120 °C;未来可集成为一机,利用反应液余热预热进料以节能(Figure 7)。
千克级实例在1.1 L PFR中完成(产能>0.5 kg/h rac–1),配套90 mL管中管预热器。TCU设定315 °C,但因保温不足,PFR实际运行温度为290 °C(Figure 8首点显示转化率下降)。通过降流速(85→80 g/min)延长表观停留时间(12.94→13.75 min),补偿低温影响。3 h连续运行中,HPLC监测显示:总1浓度稳定在~10 wt%,ee由88:12降至53:47(P/M),质量平衡良好,产物接近外消旋。
如Figure 8所示,含rac–1的工艺流体于120 °C收集并保温至连续运行结束。随后冷却至90 °C,加入进料罐制备中分离的rac–1固体晶种;浆料继续降温至0 °C后过滤,滤饼用苯甲醚洗涤,真空干燥,得1.43 kg结晶rac–1(P/M = 50.5:49.5),总收率77%,纯度满足下游工艺要求。PFR中rac–1分解仅造成2%质量损失;其余约20%的质量平衡缺口源于结晶工序,是后续工艺优化的重点。该集成回收-外消旋路线显著提升可持续性:最终药物物质的工艺质量强度(PMI)降至141,较原路线降低58%(基于回收与外消旋全过程原料消耗计算)。18 实际PMI取决于原始原料与回收rac-1的配比及每批次循环次数。

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